3.3 生化处理工艺
根据生物脱氮原理〔10〕,采用O1/A/O2硝化反硝化生物脱氮处理工艺。对焦化废水生物处理而言,水力停留时间不同,活性污泥的生物相组成和废水能被去除的污染物也各不相同,通常好氧池去除酚类的水力停留时间在8 h 之内,去除氰化物和硫氰化物的水力停留时间在16 h 以上,水力停留时间超过24 h 则有可能开始氨的硝化,因此,要实现废水去除有机物并生物脱氮,确定水力停留时间非常重要。由于焦化废水含有大量难生物降解有机物和有毒有害物质,好氧生物降解速率和硝化速率相对于城市污水来说要低得多。因此,好氧池应采用较低的容积负荷和较长的水力停留时间,以保证出水水质。
为使生化入水水质均和、水量稳定,设置调节池,其停留时间31 h。预曝气池为推流方式,采用微孔曝气器的充氧方式,水力停留时间为16 h。缺氧池为竖流式,池内满布固定生物填料,水力停留时间为20 h。好氧池为推流运行,采用微孔曝气充氧方式,水力停留时间为56 h。为便于生产灵活调节,缺氧池、好氧池按三系列设计。
3.4 深度处理工艺
深度处理采用混凝沉淀工艺,进一步脱除生化处理难以降解的CODCr、悬浮物和色度等有害物质。生化出水进孔室隔板反应池,混凝剂聚合硫酸铁与水中的非水溶物质作用形成絮体,同时投加助凝剂PAM 增强混凝效果。混凝反应池污水停留时间20 min,为保证最佳混凝效果,向反应池中投加NaOH 调节pH。之后废水低流速进入两座辐流式混凝沉淀池进行固液分离,混凝沉淀池表面负荷0.88 m3/(m2·h),停留时间为3.4 h。混凝沉淀池出水CODCr≤150 mg/L,色度≤70 倍。3.5 污泥处理工艺混凝沉淀污泥和剩余污泥等混合泥渣进入浓缩池浓缩,污泥含水率99%,停留时间12 h。浓缩后的泥浆再经2 台厢式压滤机脱水,污泥含水率75%。
4 工程运行结果与分析
本工程经过调试合格,正式投产一段时间后,各工序处理效果平均值见表3。
表3 各工序处理效果mg/L

由表3 可见,经过预处理工段,CODCr、酚、悬浮物等含量都有不同程度的降低,为后续生化处理创造了良好的条件。经过生化处理后CODCr、酚、氰等指标大幅降低。投加600~800 mg/L 聚合硫酸铁、1~2 mg/L PAM 后,CODCr去除率可达50%左右,出水各项指标达到了二级排放标准要求。O1/A/O2工艺对CODCr及NH3-N 的去除效果如图2、图3 所示。

从图2 可见,当生化池进水CODCr为3 500~5 800 mg/L 时,二沉池出水CODCr能保持在280 mg/L左右,O1/A/O2工艺对CODCr的平均去除率达到了93%以上。再经过混凝沉淀后,出水CODCr保持在150 mg/L 以下,出水达到了《污水综合排放标准》二级排放标准要求。同时由表3 可以看出,预曝气池对CODCr和酚降解起到了重要作用,去除率分别达到了70%和98%,为后续缺氧池和好氧池减轻了负荷,同时为使好氧池中硝化菌成为优势菌创造了条件。从图2 可以得出O1/A/O2工艺能够耐冲击负荷,即使进水CODCr偏高,也能对CODCr保持良好的去除效果。
由图3 可以看出,当进水氨氮在36~285 mg/L之间波动时,O1/A/O2工艺对NH3-N 的平均去除率为89%,且出水NH3-N<25 mg/L。分析其原因是由于O1/A/O2工艺中的预曝气池去除了大量有机物,为硝化菌创造了最佳生存环境,同时在硝化区硝化菌对氨氮的降解时间较长,降解比较充分。
综上可以得出O1/A/O2工艺的主导思想为分级处理。即先通过O1段对高浓度焦化废水进行预处理,降解有机物和有毒物质,为后续A 段反硝化创造了良好条件。再通过O2段进行完全碳化和硝化,最后通过上清液回流在A 段中最大程度的反硝化,最终达到去除CODCr和NH3-N 的目的。分级处理的特点是:由于碳氧化菌的世代周期远比硝化菌短,因此当有机物过剩时,菌落中碳氧化菌占优势,并消耗了硝化菌生存所必需的氧,影响了硝化反应的进行;通过设置预曝气池,使一部分抑制硝化菌的污染物得以碳化分解或去除,有利于硝化过程达到最佳状态,当硝化液回流比R=3~5 时,O1/A/O2工艺的处理效果良好。CODCr、NH3-N 去除率高且稳定,CODCr、NH3-N 的去除率分别在95%和89%以上。
O1/A/O2工艺取得良好的污染物去除效果,主要是让微生物在各自适宜的环境中得到优势生长,充分发挥其活性并利用了优势菌进行专性降解污染物的能力,使每个反应器尽可能地发挥作用,还利用了缺氧池生物填料降解能力强,处理效率高的特点,最终使出水达标排放。但是出水CODCr略高,未达到污水处理一级标准,还需进一步研究改进,以提高处理效果。同时应强化污染源头的治理,完善化工生产工艺,控制生产工艺全过程,稳定生产废水排水水质、水量,这是生化处理正常运行的前提。
5 结语
(1)采用以O1/A/O2硝化反硝化生物脱氮为核心的生物处理工艺处理高浓度焦化废水,在经过预处理、生化处理和深度处理后,出水达到了《污水综合排放标准》二级排放标准要求,部分指标达到了一级排放标准要求。
(2)采用平流隔油池和气浮池预处理能够有效去除水中的油,为后续生化处理创造了条件。
(3)O1/A/O2硝化反硝化生物脱氮处理工艺运行稳定,操作方便,耐冲击负荷强。在进水CODCr3 500~5 800 mg/L,进水NH3-N 36~285 mg/L 时,系统对CODCr和NH3-N 去除率分别达95%、89%以上。
(4)O1/A/O2工艺中预曝气池对CODCr和酚的去除率达到了70%、98%,有效降低了后续处理构筑物污泥负荷。
(5)采用聚合硫酸铁絮凝剂和PAM 助凝剂,当投加量分别为600~800 mg/L、1~2 mg/L 时,CODCr去除率可达50%左右,且脱色效果好。
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[作者简介]马昕(1968-),1994 年毕业于内蒙古科技大学,高级工程师。
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