摘要:某电厂超滤(UF)系统进水水源由市政自来水更改为中水,以实现中水资源的回收利用。研究了水源切换期间,UF系统各项性能参数的变化。发现水源变化对UF系统进水与产水浊度影响较小,而UF系统的运行方式对进水与产水浊度影响明显,与连续运行相比,UF系统间歇运行时进水浊度上升了162.5%,而产水浊度基本一致;
UF系统的除浊率与进水浊度之间存在良好的线性关系,进水浊度越大,除浊率越高;使用中水后UF系统的跨膜压差升高了30%。综合分析UF系统每日运行数据表明,不连续运行方式以及进水水质恶化是造成UF系统跨膜压差上升的主要因素。
关键词:火电厂;中水;超滤;浊度;除浊率;跨膜压差
随着水资源的日益匮乏,目前越来越多的新建电厂选择中水作为循环冷却水和
锅炉补给水的水源[1,2,3]。超滤膜技术由于具有透水量高、分离效率高、占地面积少以及运行管理简单等优点,在发电厂
水处理领域得到越来越广泛的应用[4,5]。本文研究了北京某电厂在建设调试阶段,锅炉补给水水源由市政自来水改为中水后,对超滤系统运行的影响,为电厂在建设调试以及生产运行过程中,预防超滤膜的污堵,延长超滤膜的使用寿命,提供了重要的参考。
1超滤系统运行参数
该电厂的超滤系统工艺流程如图1所示。来水经过孔径可调节型(PCF)纤维过滤器处理后,再经超滤(UF)系统处理,产水进入后续水处理工序。UF系统共有4套UF装置,在本文中命名为1~4号;UF膜型号为旭化成、MicrozaUNA-620A系列;UF系统设计回收率≥90%,单套装置的设计流量为60m3/h。
UF系统由电脑程序控制运行,UF系统启动时会触发PCF纤维过滤器的自动启动,UF膜每运行30min自动进行一次反洗;每累计运行24h进行一次增强通量维持(enhancedfluxmaintenance,EFM)清洗。反洗与EFM清洗均投次氯酸钠杀菌剂。
图1超滤超滤系统系统工艺示意
PCF系统的进水由调试初期的市政自来水,后改为中水。本文将研究水源由市政自来水改为中水对UF系统各项运行指标的影响,UF系统具体的运行状态见表1。其中,无间歇连续制水是指以天为时间单位连续进行制水,若间隔一天及以上运行UF系统进行制水,则称之为非连续性制水。UF系统的各项指标由在线仪表进行监控,本文中每个数据点代表系统在80min内该指标的平均值;浊度单位均为比浊法浓度单位NTU(nephelometricturbidity,NTU)。
表1不同日期系统的运行方式与使用水源
2结果与讨论
图2表2显示了UF系统在不同阶段进水与产水的浊度变化。从表2可以看出,在第一阶段(06-05—06-08),以自来水作为水源时,UF系统进水浊度平均值为0.22NTU;在第二阶段(06-17—07-05),以中水为水源非连续制水时,UF系统进水浊度平均值为0.42NTU;而在第三阶段(07-06—07-12),使用中水为水源进行连续制水时,UF进水浊度平均值在0.16NTU。
比较这3个阶段的UF系统进水水质,可以发现在连续制水阶段(第一阶段与第三阶段),以中水或者自来水作为水源,UF进水浊度均在0.2NTU左右;由于中水的浊度比自来水的浊度高,说明PCF过滤器能够将水源更换带来的影响基本消除,使得UF系统进水浊度相对稳定;在自来水改中水的过渡阶段(第二阶段),UF系统的进水浊度比第三阶段上升了162.5%。
进水浊度突然增大的可能原因,在于水源更换的初期,中水的输水管道刚开始投用,管道相对较脏,对进水造成污染;与此同时,系统采用间歇性制水方式,管道在被中水浸泡过夜后,管壁腐蚀对中水进一步造成污染,使得中水浊度明显上升。
图2UF系统的进、出水浊度
表2UF系统在不同阶段进水与产水浊度的平均值、平均除浊率、跨膜压差
图2b)为不同阶段UF系统的产水浊度。从图中可以看出,尽管不同阶段UF系统的进水浊度有较大差异,但UF系统的产水浊度却能稳定在0.025NTU左右。从图中可以发现,在使用中水的第二阶段与第三阶段,UF系统产水浊度要比在使用自来水的第一阶段略高。在第三阶段,即使UF系统进水浊度最低,其产水浊度也比较高,这表明UF系统的除浊率并不保持在一个稳定值。
图3显示了在不同运行阶段,每一天不同时间段的UF进水浊度。从图中可以看出,在采用自来水(图3a))与中水(图3c))进行连续制水时,UF进水浊度稳定在0.4NTU以下。而在中水改自来水的过渡阶段(图3b)),在不同时间段,UF进水浊度变动较大,且呈现相同的变化规律,即系统启动初期,UF进水浊度较大,约在0.8NTU左右,随着系统的不断运行,浊度逐渐降低至0.2NTU左右。
值得注意的是,在07-05日的13:20—16:00时间段,由于系统没有进行制水,水在管道中放置约3h后,UF进水浊度又有明显上升。这说明在此阶段,管道中的中水在每次放置过夜或者较长时间后,管道的腐蚀会使得中水浊度上升。
图3不同阶段每日UF系统的进水浊度
图4显示了除浊率与UF系统进水浊度之间的关系。从图4a)可以发现,在不同阶段,UF系统的进水浊度与其除浊率均具有一致的变化趋势:当UF系统的进水浊度增大时,其除浊率也相应提高,反之,当进水浊度减小时,其除浊率也相应减小。
以某一日期(07-10)进水浊度为横坐标,除浊率为纵坐标作图,可以发现每套UF装置的进水浊度与除浊率之间,都存在良好的线性关系,1~4号UF组件的线性相关系数分别为0.94,0.98,0.84,0.85,如图4b)所示。进水浊度与UF除浊率之间的这种线性关系,其可能的原因在于:当进水浊度较大时,会有更多的杂质被UF膜截留,而被截留的杂质附着于UF膜表面,起到截留更多杂质的作用,使得UF膜的除浊率增大。类似的现象在空气过滤领域比较常见[6]。
图4进水浊度与平均除浊率随时间变化关系
图5a)显示了不同阶段内UF膜跨膜压差日平均值的变化。从图中可以看出,当制水系统连续运转时,在第一阶段(06-05—06-08)和第三阶段(07-06—07-12),UF膜的跨膜压差相对稳定,分别为20与26kPa,使用中水为水源后UF系统过滤跨膜压差上升了30%。而在第二阶段(06-17—07-05),使用中水间歇性制水时,UF膜跨膜压差不断上升,在第二时段,系统进行过一次EFM清洗,因此,在07-05当日UF膜跨膜压差又出现下降。
图5UF系统跨膜压差随日期的变化及每日不同时间段跨膜压差的变化
对每一套UF膜每天的跨膜压差数据进行比较,如图5b)~d)所示,可以发现:无论是使用自来水或者中水进行连续制水,UF膜的跨膜压差均能保持相对稳定,如图5b)与d)。说明当UF系统进水水质稳定时,通过定期对UF反洗与EFM清洗,能够保持膜表面相对清洁,杂质不会在UF膜表面持续聚集。
当使用中水为水源间歇性制水时,UF膜跨膜压差有比较明显的上升,如图5c)所示。在这一阶段,UF进水浊度非常高,而通过上文的分析:浊度越高时,UF膜的除浊率越大,这就意味着更多的杂质会被UF膜所截留,造成UF膜的污染加重。在此阶段,UF系统的清洗已经不能完全保持膜表面的清洁,需要加强EFM清洗,减轻膜表面的污染。
通过图5a)、b)与d)可以发现,在使用中水连续制水后,UF膜的跨膜压差比使用自来水时上升了30%,而在这一阶段,UF进水浊度比较低,除浊率也相对较低,理论上对UF膜的污染会减弱。这表明在第三阶段即使进行了EFM清洗,也很难使得UF膜恢复到原有跨膜压差值,膜表面受到的污染难以消除。
3结语
本文分析了UF系统进水水源由市政自来水改为中水后,产水浊度、除浊率、过滤膜跨膜压差的变化,得到以下主要结论:改用中水的初期,制水系统采用不连续运行方式时,UF系统进水的浊度明显上升;UF系统的除浊率与进水浊度之间存在线性关系,进水浊度越大,除浊率越高,相应的,超滤膜也越容易发生堵塞,造成超滤膜跨膜压差的上升;
使用中水后,超滤膜的跨膜压差比使用市政自来水时上升了30%。因此,在电厂调试以及生产运行期间,当补给水系统的水源发生改变时,应及时监测UF系统给水水质的变化,水质恶化时要增加UF系统的清洗频率,减少超滤膜的堵塞。
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