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汽轮机低真空循环水供热节能方案

发布时间:2010年6月5日 来源:

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  3采暖区域的选择及改造


  目前该厂所带供热区域主要在石家庄市西南区域,距离厂区较近,主要用于采暖且比较集中的有如下区域:厂西侧河北省第二监狱,距离1 000 m,采暖面积为7万m2;厂西南角375热交换站,采暖面积为8万m2;厂西侧的卓达生活小区,距离1 500 m,采暖面积为10 万m2。


  375换热站为该厂所属,工程改造比较简便,供热距离较短、压损小,运行管理也比较方便,热网切换可由该厂人员直接负责,并且还可以保留此热交换站做为紧急情况下的热源补充。


  综上所述,此次循环水供热区域应选择以上3个区域,采暖面积达到25 万m2。


  4循环水供热系统故障的补救措施


  采用凝汽机组的循环水供暖,需要机组稳定运行。如果机组由于种种原因造成停运,则循环水供热所需的排汽热源消失,循环水供热达不到采暖要求,因此必须有循环水供热系统故障时的补救措施。


  a. 将375交换站供热设备扩建为有30 万m2供热能力的大站,循环水供热与交换站供热设备并联,可互为备用,互相切换;将循环水泵流量加大,功率由37 kW增大到250 kW,扬程提高到50 m。


  b. 机组启停过程中,为保证供热的稳定性,需要进行2个系统的切换。机组启动前,采用交换站供热系统进行供热;机组正常带负荷运行后,再逐渐切换到循环水供暖系统中。


  c. 机组在低负荷运行时循环水温升减小,不能保证供暖需求时,需要利用交换站内热交换设备对系统进行二次补充加热,以达到采暖水网的温度要求。


  d. 外界气温升高,回水温度升高,不能满足机组冷凝需要时,采用备用热用户切换的方法,将原换热站供暖的用户切换到循环水供热系统中来;气温下降后再将这部分用户切换回原换热站,以保证机组出力。同时保留原冷却塔系统,部分循环水还可以进入冷却塔循环回路进行冷却。


  5经济效益测算


  5.1每年可多收热费


  3.3 元/(m2·月)×4 月/a×25 万m2=330万元/a。


  5.2由于采用循环水供热每年对电量产生的影响


  a. 每个采暖期少发电量为0.6 万kW·h×8.0×24×120=138.24 万kW·h。


  b. 停用原3台循环水泵及3台冷却塔风机少消耗电量为(30×3+37×3)×24×120=57.9 万kW·h。


  c. 停用原热交换站供热水泵,少消耗电量为37×24×120=10.7 万kW·h。


  d. 新增循环泵电机多消耗电量为250×24×120=72 万kW·h。


  合计每年共损失电量=138.24-57.9-10.7+72=141.64 万kW·h,每kW·h电按0.365元计算,折合人民币141.64×0.365=51.7 万元。


  5.3汽机循环水补水量的差别


  原系统补水量1 400×4%=56 t/h,新系统补水量为8 t/h,每h节水48 t,每个采暖期运行120 d,水价按1 元/t计算,每年可节约资金48×24×120×1=13.8 万元。


  5.4综合各项因素每年可多增加效益


  330-51.7+13.8=292.1 万元。


  5.5此改造工程概算投资560 万元。


  5.6此改造工程的回收期2a。


  6总结


  该厂通过降低凝汽机组真空,提高排汽温度,利用循环水供热来降低冷源损失是非常成功的,改造比较简单,设备可以安全稳定运行,特别是节能效果显著,经济效益非常可观。

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