采用由变频器、PLC控制系统,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行LED显示面板比较运算,实时控制变频器的输出,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。使用过程中压力基本是恒定的,偶尔的波动也控制在±0.01mpa之内。
空压机变频改造后的效益:1)节约能源,节能电量 2)运行成本降低 3)提高压力控制精度 4)延长压缩机的使用寿命 5)降低了空压机的噪音 6)软起软停,无电流冲击,基本可以做到频繁启动,对启动次数没有限制,从而***保护了电机。
噪音值:65分贝
空气量:1到66立方 m3/min
排气压力:0.7到1.3Mpa
功率:7.5到355KW w
燃料箱容量:中型 L
一.空压机介绍:
工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。
电机功率:400KW交流异步电机 额定电流:690A 额定转速:1480转/分 原系统工作状况: 该系统为星-角减压启动,启动 电流到1000A。启动过程为空载启动,10-30秒(可调)后自动加载,其中星-角启动时间10-20秒(可调)。 主轴齿轮箱的润滑油压由主电机带 动,启动10-20秒(可调)后检测由压力传感器检测的油压,如低于***小设定值(1.0bar)则报警。
该系统正常工作时可设定一低点压力和高点压力,从而调节空压机的卸载和加载运行,达到调节压力的目的。加载运行时电机电流约650A左右,卸载运行时电机电流约300A左右。
二.存在的主要问题:
原系统由于电机不允许频繁启动,导致在用气量少的时候电机仍然要空载运行,浪费电能。经常卸载和加载导致整个气网压力经常变化,不能保持恒定的工作压力。
三. 改造实施:
a)变频器选用。
b)尽量不改变原电路的保护控制部分,将变频器直接接到主电路的空气开关和主接触器K21、角接触器K23之间。
c)原星-角启动电路中星接触器K22不用(线圈线去掉),将角接触器K23的线圈接线直接接到主接触器K21的线圈上。K21和K23成并联状态,启动时同时动作。
注:K21和K23的额定电流分别为500A。
d)K22的常开触点3和38短接,保证启动信号接通时在K22不动作的情况下K21和K23同时得电。
e)K23的常开辅助触点接到变频器的STF(STR)和SD上,作为变频器的启动、停止信号。
g)变频器AT和SD端子短接,PLC功能选择。
四. 空压机变频改造后的效益
1、节约能源
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是***有实际意义的,根据用气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状态。
2、提高压力控制精度
变频控制系统具有***的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变,有效地提高了工况的质量。
3、延长压缩机的使用寿命
变频器从低频起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的 使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够***将起动电流的峰值减少到程度。
4节能效果分析:
举例一台55KW普通机组排气量的70%,一年平均运行8000小时,电费0.7元/度,与变频机组相比要多耗电费:A空载损耗+B压力损耗=71764元/年
A空载损耗
30%卸载时间X卸载时产生的空载电流损耗(45%X55KW/小时)X8000小时X0.7元/度=41580元/年
B压差损耗
70%加载时间x高出2bar压差所带来的损耗(14%x55KW/小时)x8000小时/年x0.7元/度=30184元/年
用过普通空压机的用户在自发电时很有体会:空压机的启动电流是相当大的 (普通螺杆机3倍,活塞机7倍)空压机频繁启动或加卸载时会使发电机冒黑烟甚至噎死,并且影响其他设备的正常工作,这是非常普遍的现象,而改用变频空压机后,它几乎以零负荷状态和长期缓速平稳运行,让用户发自内心的满意。
付给供电所的也是钱!当三年省下的电费能捡回变频空压机的投资费用,这才是真正的便宜