预混式余火再利用节能灶
----一种真正能节约50%燃气的产品
2009年,宁波市产品质量监督检验所出具了一份《检验报告》:
热效率 ≧44.2%;(国家标准为20%);
燃烧噪声 ≦70dB(A);熄火噪声 ≦69dB(A);
干烟气中CO(a=1):0.03%;
温升指标:灶具壳体部位只有35度,国家规定为≦80度。
这一数据的公布,在燃气灶具制造业引起轰动。因为历来商用灶具的热效率超过20%情况很少,国标规定,商用燃气灶的热效率为20%,而实际应用实际上只有15%左右,也就是说,绝大部分(80%以上)的能源白白的随着余火跑掉了。据国家权威部门统计,全国有1000万家大中小酒店饭店,据统计,每年要消耗燃气,柴油折合标准燃油2000-3000万吨,相当于一个大庆油田!
1、技术创新:改传统燃烧方式为二次预混技术,并采取多次热交换原理,同时,封闭灶圈,拦截有害气体排放,使之二次燃烧,同时发明并采用主、副炉膛结构设计,主炉膛用于火的循环副炉膛用于储存烟气并冷却。
2、产品特点:
节能率高:在实际应用中,节能率普遍达到了40%-70%。
碳排放少:CO:=0.03%,这一指标大大少于国标的0.1%水平。
火力强劲:无论是烧水还是炒菜的速度都高于传统灶具。
静音设计:几十台灶同时工作,也可用语言正常交流。
温升度小:最热壳体部位只有35度,国家规定为≦80度。省却了传统灶为了降温,灶具边工作边浇水冷却的方式。
4、应用情况:本技术成果应用的主要产品---预混式余火再利用节能灶系列产品,其中包括节能型炒灶、蒸灶、矮脚烧汤炉、海鲜蒸柜、猛火灶、食堂用大锅灶等。
3、社会效益:拿衢州市为例,全市约有40000个灶眼,改造前平均一个灶眼每天用一小瓶液化气(15kg),按节能率50%计算,那么改造后就会每灶每天节省7.5kg那么,改造前后对比如下:
改造前年用液化气量:40000灶眼×15公斤×365天=219000吨
改造后年用液化气量:40000灶眼×7.5公斤×365天=109500吨
即年可节约109500吨液化气,折合为标准煤:109500×1.7143(系数)=189883吨(标煤)。
如大面积推广,全市每年最少可节省189883吨标准煤,有害气体的排放也会大大降低。如果在全国推广,无疑于新开发一个大庆油田!
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