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燃煤机组尿素法脱硝改造工艺优化

发布时间:2015年12月31日 来源:清洁高效燃煤发电微信

介绍了某厂300MW燃煤发电机组烟气脱硝改造工艺优化特点,并与传统工艺方法进行了比较分析,而且该优化方案已在工程实践中成功应用。1概述为实现国家“十二五”氮氧化....

2.5.3改进方案优点

(1)常规尿素上料方案设备系统复杂,设备较多,可靠性低,成本较高,改进后方案,节省了设备安装成本及运行维护成本。

(2)斗提机下料口易将潮气引入尿素仓.尿素存在腐蚀易结晶,斗提机故障率较高,而优化后的方案简单方便、易操作,不存在设备的的维护及故障。

(3)劳动强度小,工作简单,根据目前上料周期,两个尿素溶液存罐配满尿素溶液只需8H,就足够满足机组脱硝7天的用量,一周就只需配制一天,工作量非常小。

2.6稀释风系统优化

2.6.1常规方案

常规方案中一般稀释空气采用离心风机供给,采用加热器加热。每台机组设置2台稀释风机,采用一运一备的运行方式。

2.6.2改进方案

取消专用的两台稀释风机和相关控制系统,利用该厂本台机组空气预热器出口的热一次风(约300℃),直接作为稀释风进入加热器加热后进入热解炉进行尿素热解,满足2个SCR反应器的需求。

2.6.3改进方案的优点

(1)热一次风风量充足,能满足脱硝系统稀释风的需求量,减少了设备系统的投资成本。

(2)脱硝设备系统得到优化,系统更加简单,设备运行可靠性得到极大提高。

(3)专用的稀释风机消耗大量的厂用电,取消稀释风机每年可节约大量的厂用电量。

(4)节省了设备和系统的维修费用。

(5)运行实践表明,采用热一次风继续加热升温,相对于用自然风加热到尿素热解所需温度,所耗燃料成本更经济。

2.7热解室与燃烧室采用分体布置

2.7.1常规方案简介

国内外传统的利用天然气或燃油作为热源的热解室结构如图5,燃烧器位于热解室的顶部,与热解室为一体式结构。

流场模拟及实验表明,当采用天然气或燃油加热空气时,如果热解室与燃烧器一体化设计,会对热解室内顶部的流场造成很大的影响。通过观察流场可以发现,在热解室上部边壁部分存在强烈的回流现象,尿素溶液通过喷嘴喷出后会产生向上部流动的可能。

在该回流区形成了一个封闭的区域,阻止了尿素分解产生的气体组分的扩散,导致氨气在这里聚集不能扩散出来,热解室内上部氨气浓度较高,出口浓度较小。回流虽然增加了尿素溶液在热解室内的分解停留时间,但是也阻止了氨气的扩散,使浓度分布不均。

当锅炉负荷变化时,氨需量随之变化,喷入的尿素溶液量和需求的热量也相应调整,助燃风和稀释风的风量也需要作出相应的变化。当助燃风增大的时候,会抵消回流的负面效应,使热解室出口氨气浓度增大;当助燃风进一步增大的时候,回流作用继续变小,但是尿素溶液在热解室内的分解停留时间变小,出口氨气浓度又开始变小。

因此稀释风和助燃风需要复杂的匹配过程,消除回流对分解和氨气扩散的负面影响,才能使尿素溶液具有足够的分解条件,并使热解室出口的氨气体积浓度保持稳定。

2.7.2热解室与燃烧室采用分体布置简介

热解室和燃烧器完全独立布置,从锅炉热一次风母管上引入一路一次风(300℃)经过燃烧器加热后,再在燃烧器出口用热风管道连接到热解室。

2.7.3分体布置的优点

(1)燃烧器设置点火燃气装置,在燃烧器工作期间一直保持燃烧,使主燃烧器火嘴可以很自由的在各种负荷要求下均能正常工作。

(2)进入热解室的热风流场不受燃气负荷的变化影响,无论助燃风和稀释风量的大小如何变化,不会在热解室内产生任何回流现象,能保证热解室内有稳定的分解反应条件,使尿素热解反应充分,避免了在热解室出口位置有异氰酸的大量生成而发生堵塞。

(3)燃烧器布置在热解室上游的热风管道上,可充分考虑天然气设备设计环境要求(比如:防爆条件等)选择合适的位置安装,不受热解室布置位置的限制。

3小结

3.1该厂属于城市电厂,各项指标达标和设备可靠性、稳定性要求都非常高,脱硝项目改造以来,设备运行可靠,各项指标优良,具有一定的典型性和代表性。

3.2该脱硝项目的优化过程中,该厂技术人员和设计单位一道反复论证并成功实施,效果显著,大多数优化改进属国内首创,并获国家专利授权,这将为今后的脱硝设施优化工作提供参考和借鉴。

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