1.4 中国福建龙净脱硫脱硝公司的循环流化床脱 硫工艺(见图4)
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福建龙净脱硫脱硝公司研发的循环流化床脱硫 工艺已应用于福建三明钢铁公司2 号180 m2 烧结 机上,烧结烟气经脱硫后,SO2 质量浓度由3 896~ 5 061 mg/m3 降低到132~421 mg/m3,脱硫效率很 高,改善了周边空气质量,取得显著的环保效益和社 会效益。该脱硫技术具有以下特点:
(1)脱硫剂和降温水两者分别进入吸收塔,分 别进行控制,克服了吸收塔内因水分不能很好蒸发 造成的烟气湿度大、吸收塔下游设备腐蚀、布袋除尘 器糊袋易堵的工艺缺陷。
(2)设置清洁烟气再循环回路,当负荷降低到 满负荷的70%以下时,开启循环烟道阀,将引风机 后的清洁烟气引入吸收塔,能够适应负荷变化情况 下保持吸收塔内的烟气量和物料床层不变,这是该 脱硫装置最显著的特点。清洁烟气再循环可以实现 脱硫系统独立于烧结机主系统单独调试和运行,非 常适合烧结紧急停机或脱硫系统出现故障等特殊情 况下,烧结烟气通过旁路排往烟囱的应急处理。
2 烧结生产操作的改良建议
现有的脱硫工艺在应用中的问题主要表现在脱 硫系统难以适应烧结生产过程的波动和变化,造成 输灰系统堵塞、脱硫效率降低、净化烟气温度不稳 定、运行成本高等问题,一个很重要的改进方向是, 如何着手改善烧结生产过程,使之与脱硫系统很好 地融合和匹配,应该从以下几个方面开展工作,以促 进烧结烟气脱硫系统的稳定、经济运行。
(1)进行持续的烧结抽风系统漏风率的治理, 进一步降低烟气含氧量,保证脱硫效率的改善和系 统运行的安全。
(2)进行提高烧结烟气量和烟气温度稳定性的 攻关,使烧结烟气量和烟气温度的波动有效降低,烟 气量小时波动值控制在100 km3 之内,烟气温度的 波动控制在10 ℃之内。
(3)进行优化烧结配料研究,进行原料长周期 规划,稳定烧结混合料中原始硫负荷,尽可能控制在 脱硫系统的设计范围内。
(4)进行生产操作的改良,稳定生产过程参数, 减小脱硫系统外围各个工况的波动。
(5)提高脱硫前烧结烟气含尘量的净化效率, 降低脱硫系统的粉尘处理负荷。
(6)对烧结主抽风机实施变频调速改造,实现 低负压低风量烧结,降低脱硫系统烟气处理量,降低 脱硫系统运行成本。
(7)开发烟气脱硫与烧结生产智能联动的专家 控制系统。
3 结语
烧结烟气脱硫工艺正在逐渐成熟,一方面需要政府给予产业政策支持,进行大胆的机制创新,加快研 究和技术成果的转化与应用;一方面还需要烧结工作 者针对自身企业的特点,努力将烧结生产工艺和烟气 脱硫工艺有机结合,实现二者的最佳匹配;同时,还要 进行广泛的跨行业(跨专业)交流,推进二次产物的 循环利用开发,实现“零排放”。这样才能真正使烧结 烟气脱硫净化取得成效,才能使钢铁行业走上循环经 济的道路,实现清洁生产和可持续发展。
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