7) 严格控制好副省煤器的入口水温不低于60℃,除氧器入口水温不高于85℃。
8) 控制除氧器压力保持在0.02MPa以上,确保除氧效果。
9) 控制外部管网输入的压缩空气、仪表用压缩空气及N2压力在0.4MPa以上,低压蒸汽压力在0.6MPa以上。
10) 根据工况及时调整循环风量的大小,保证锅炉顺利运行。
11) 锅炉入口气体压力,控制范围-800~-200Pa。
12) 二次过热器入口温度540℃以下,且不低于饱和温度±10℃。
13) 主蒸汽压力调节阀后出口蒸汽温度540±10℃,压力9.5±0.2MPa。
14) 锅炉给水温度104℃。
15) 干熄焦系统操作主要工艺参数见表3。
表3 干熄焦系统操作主要工艺参数
————————————————————————————
项目名称 主要工艺参数
————————————————————————————
焦炉配置 2×55孔、6m焦炉
每孔炭化室出焦量 22.11t(设计)21.4(实际)
焦炉循环检修时间 4.5h/d(3次)
每孔焦炉操作时间 8.42min
紧张操作系数 1.07
每小时焦炭产量 127.9(设计)、127.2(实际)
干熄站配置 1×140t/h
焦炭温度 干熄前 950~1050℃
干熄后 <200℃
循环气体流量 19.9万m3/h
循环气体温度 进干熄炉 ~130℃
出干熄炉 900±50℃
干熄焦产汽率 0.575t/t焦
干熄炉日操作制度 24h连续
干熄炉年工作天数 345d
干熄站年工作制度 工作 345d连续
检修 20d
————————————————————————————
4、 干熄焦工艺技术效益分析
1) 改善焦炭质量。与湿法熄焦相比,采用干法熄焦可以提高焦炭M40 3%~4%,M10降低0.3%~0.8%,反应后强度CSR提高3%~5%,焦炭反应性CRI降低1%~5%。焦炭冷强度提高的原因,一方面,由于红焦在干熄炉预存室向干熄焦槽下移过程中缓慢冷却,避免了湿熄焦过程中内应力骤增的问题,减少了焦炭大量微裂纹的产生;另一方面,由于焦炭在干熄槽内自上而下运动,并进行碰撞和摩擦,使焦炭得到了充分的机械“整粒”作用。有研究认为,CDQ焦炭的总表面积,特别是微孔的表面积显著小于湿法熄焦的焦炭,从而使CDQ焦炭的CO2反应性指标CRI比湿熄焦焦炭低,而反应后强度CSR也相应提高。因此,焦炭微孔数量的减少和微孔表面积的降低是CDQ焦炭强度和热反应性能提高的主要原因。
2) 回收红焦显热。出炉的红焦显热约占焦炉能耗40%,这部分能量相当于炼焦煤能量5%。如回收和利用,可显著降低产品成本,并达到节能降耗的效果。采用干熄焦可回收80%的红焦显热,平均每干熄1t焦炭可回收3.9MPa、450℃的蒸汽0.45~0.6t。
3) 减少环境污染。干熄焦产生的蒸汽可用于发电,可以避免生产相同数量蒸汽的锅炉燃煤对大气的污染,尤其可减少SO2、H2S的排放。另外,在保持焦炭质量的前提下,采用干熄焦工艺可以增加弱粘结性煤用量、减少焦、肥煤配入量10%~20%,缓解紧张的炼焦煤。
4) 节能降耗效果显著。某企业140t/h CDQ装置实际运行产生的效益如下:每年可产生0.95MPa蒸汽40万t,年发电量2700万kWh,二者年创效益3700万元。降低焦化工序能耗40kgce/t焦,向大气排放污染物减少36.96万t,改善了焦化周边环境。焦炭质量经实测对比M40提高4%,M10降低0.9%;焦炭热性能CSR提高5.7%,CRI降低3.4%。
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与 绿色节能环保网 无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅 作参考,并请自行核实相关内容。