摘要:文章介绍了首秦公司烧结机头280m=电除尘器在在实际运行中暴露的问题,并且结合影响除尘器除尘效率的因素进行分析,提出了合理的改造方案。实践证明:经过改造后的电除尘器,运行更稳定、高效,除尘效率由以前的68%提高到现在的 98%以上,外排烟尘得到了有效控制,同时也大大地降低了运行成本,取得了一定的社会与环保效益。
关键词:电除尘器,改造,外排烟尘,环保效益
1前言
电除尘器因具有净化效率高,阻力损失小、处理烟气量大、自动化程度高等特点。在钢铁企业的烧结厂得到了广泛应用。首秦公司烧结部在150m2结机机头装备了一台 280m2的卧式双室三电场电除尘器。电除尘器采用大C型板与四齿RS芒刺线相配的极配方式,灰斗采用电加热板加热,并且每个灰斗下部有手动插板阀和星型卸灰阀与输灰管道相连接,然后依靠气力输送至公司的吸尘罐车内进行远程运输。
2存在问题
自投产以来,由于各方面的原因,暴露出了该电除尘器除尘效率低,无法正常验收的多处问题:
l、漏风量大,漏风率高(最大时达到 50%左右),不仅增加了风机的运行负荷,增加了厂用电量,还加大了引风机叶片的磨损,减少了引风机的使用寿命。
2、阳极振打振打力不足引起极板上积灰严重,尤其是极板上部与顶部,严重影响了极板的收尘效率和加剧了反电晕现象的发生,这是引起电除尘器除尘效率低,外排烟尘超标的主要原因。
3、粉尘在电场内的二次扬尘现象严重,尤其是当灰斗下部漏风,使灰斗内的积灰被再次卷入电场,引起二次扬尘,最后随气流一起进人烟囱,使外排超标。
4、灰斗积灰板结现象时有发生,引起灰斗堵灰。排灰不佳,而且也加大了操作工的劳动强度。
5、灰斗加热板损坏严重,加热板内的电阻丝在灰斗振动器的振动下,经常出现断裂现象,使加热板失去加热作用,灰斗内积灰严重,经常性的造成堵灰。
6、烟气温度偏低,导致起晕电压电流升高,有时超过变压器负荷而导致电除尘器部分电场停止工作,降低了除尘器的作业率。
7、专业管理不到位,维检工作不及时,由于没有专业的维检单位,在遇到问题时,不知道如何下手,对部分设备检修不及时,使电除尘器经常带病工作,降低了除尘效率。
3原因分析
由于电除尘器的除尘效率与烧结工艺特征、烟气的性质、粉尘特性、运行条件以及设备本身情况等状况有密切的关系,现就从以下几个方面分析:
3.1原料配比
由于首秦公司烧结原料采用全进口矿烧结,成分较稳定,变化也不大。但是这些矿粉中存在的影响电除尘器除尘效率的成分较多,尤其是秘鲁粉中台有的较多的Na20、 K20等碱性氧化物,这种粉尘在电除尘器内富集(含量达到30%左右),不仅对极线极板有较强的腐蚀性,而且由于粉尘比重轻,颗粒细小,易引起严重的二次扬尘,捕集困难。
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