3.2烟气性质
3.2.1烟气温度
烟气的温度对电除尘器的除尘效率有很大的影响。从电除尘器的运行记录和实际情况可看出:当烟气温度低于80℃时,起晕电压明显上升,有时超出变压器负荷,导致电场由于输出欠压丽停止工作。经过对部分漏风点的处理后,烟气温度得到了提高,除尘效果也得到明显改善。
3.2.2烟气湿度
由于烧结混料过程中,为了提高混合料温度而加入了过量的水蒸汽,导致烟气中水分增加,除尘效率有所提高。但由于除尘器保温不好,且存在严重的漏风问题,使烟气温度易达到露点以下,使电除尘器的电极系统及壳体产生腐蚀。
3.3粉尘特性
经过对捕集的粉尘所做全分析可看出:粉尘比电阻较高(达到1011一1012Ω·cm),使起晕电流通过烟尘层受到限制。由于粉尘的绝缘性,烟尘到达极板后,放电较慢,甚至保持原有的电荷性。再加上粉尘的粘附性较强和除尘器振打力不足等因素,粉尘在极板上大量聚集,使烟尘层与集尘板之间形成较强的电位降,烟尘层内的电场强度也随之增加。当电场强度增大到烟尘的耐压强度时,烟尘层被击穿,逆向电荷从极板上飞出,与粉尘携带的电荷中和,阻碍了尘粒向集尘极的正常运动,除尘效率急剧下降,引起了电场反电晕。
3.4设备性能的影响
电除尘器性能的优劣是影响除尘器除尘效率高低的主要因素,现就从首秦公司的 280市电除尘器所出现的设备问题方面进行分析。
3.4.1漏风
除尘系统和设备漏风不仅增加风机负荷,使处理烟气量增加,流速加大,影响电场内气流速度和温度分布不均,还导致局部冷凝结露腐蚀设备。经检查,280m2电除尘器由于烟气的冲刷和腐蚀,在壳体上和焊缝处出现了多处漏风点;由于热胀冷缩及膨胀节的刚度不足和烟气腐蚀等原因,造成除尘器进出风口、烟气管道的法兰、引风机入口法兰和膨胀节之间产生大量漏风;由于生产操作人员把烟道灰斗内积料全部放空所引起的漏风;由于除尘器灰斗下闸板阀、卸灰阙与输灰变径管连接密封不严引起的漏风,更严重引起了灰斗内积灰的二次扬尘。最严重时漏风率达到50%之多,严重影响了除尘器的除尘效率与正常运行。
3.4.2电极振打装置
足够的电极振打力和振打加速度是及时清除极板表面积灰,防止产生反电晕现象的有效保证。由于280m2电除尘器极板高度达 15m,而陈尘器在设计过程中只安装了一套底部振打,其振打力远远不能满足实际运行的要求。极板积灰现象严重,尤其是极板上部与顶部,集尘板上积灰最厚时达到30mm 以上,再加上由于粉尘比重轻和二次扬尘,加剧了电场内部的反电晕现象的产生。
3.4.3卸灰系统
灰斗加热方式不佳和排灰的不及时,使灰斗内积灰时常出现板结现象,堵塞卸灰管道和插板阀,不仅是卸灰困难,罐车吸灰受阻,而且还造成灰斗内积灰增加甚至灰满,出现托电场,阴阳极之间短路,电场无法运行.影响除尘器的作业率。
4改造措施:
针对以上出现的问题和分析的原因,采取了以下相关的措施和改造方案:
1、先后分三次利用设备检修时间,对进出口的四个膨胀节进行了更换,并对法兰连接处采用膨胀胶进行密封;卸灰系统也应用了有效的处理措施;电场内部开焊处也进行了补焊,从一定程度上控制了漏风现象,提高了局部烟气温度,防止二次扬尘。
2、在顶部每个电场安装四台声波清灰器,侧部两电场之问每侧各装两台声波清灰器。补充了除尘器中上部振打力不足、分布不均的缺陷,对于及时清除极板积灰,抑制二次扬尘。防止电场反电晕和电晕封闭现象的发生起到了显著的作用。
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